企業(yè)動(dòng)態(tài)
托克遜能化熱電廠:修舊利廢“小舉措” 節(jié)能降耗“大作為”
為進(jìn)一步挖掘降本增效潛力,托克遜能化牢固樹立過“緊日子”的思想,持續(xù)以精益化管理、節(jié)能降耗、提質(zhì)增效為抓手,以積極主動(dòng)謀發(fā)展的姿態(tài)聚焦降本增效關(guān)鍵點(diǎn),最大限度降低直接生產(chǎn)成本,全力提升生產(chǎn)管理質(zhì)效。
托克遜能化熱電廠維修車間從點(diǎn)滴小事入手,抓好車間各項(xiàng)指標(biāo),持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理,秉承“能修必修、能自修不外修、能自制不領(lǐng)新”的原則,把降本增效落到實(shí)處。
托克遜能化熱電廠機(jī)組連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)過程中,必然會(huì)造成一些設(shè)備的磨損,其中各類閥門、輸送皮帶、逆止門最為突出。為解決此問題,熱電廠維修車間通過修舊利廢、小技小改等方式,讓廢舊的設(shè)備實(shí)現(xiàn)了資源再利用。熱電廠維修車間“技術(shù)小能手”沈鵬利用閑暇之余將膠帶機(jī)更換下來的舊輸送帶重新加工制作,變成清掃器刮煤板組件,有效刮除輸送帶上的粘煤,防止煤粉飄散到周圍環(huán)境中和粘在滾筒上,確保輸送帶的正常運(yùn)行。同時(shí)將舊輸送帶加工成側(cè)密封安裝在導(dǎo)料槽兩側(cè),防止導(dǎo)料槽兩側(cè)撒煤,大范圍改善現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境,同時(shí)也避免煤粉卡在導(dǎo)料槽和輸送帶之間,整體提高輸送帶的使用壽命,有效降低設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本的費(fèi)用,做到物盡其用。據(jù)統(tǒng)計(jì),每年利用廢舊輸送帶制作各類側(cè)密封、清掃器等備件可節(jié)省費(fèi)用2.5萬余元。
2號(hào)鍋爐爐膛人孔門內(nèi)膽由于長(zhǎng)時(shí)間高溫運(yùn)行使得變形磨損,有墜落爐膛內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)。熱電廠維修工宋浩增和張家偉根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況,利用磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)更換下來的鋼管、鋼板制作爐膛人孔門內(nèi)膽。共完成制作6組,節(jié)約成本約1.8萬元左右,既節(jié)約物料又達(dá)到修舊利廢的目的。
2號(hào)鍋爐AB密封風(fēng)機(jī)在運(yùn)行的過程中,密封風(fēng)機(jī)逆止門磨損較大,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行逆止門容易損壞。為解決這一問題,熱電廠維修工馮忠林到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù),利用廢舊鋼板重新制作新的逆止門,經(jīng)試用逆止門運(yùn)轉(zhuǎn)效果良好,密封風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,一次風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)正常。解決了設(shè)備運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn),鍛煉了員工的技能水平,降低了設(shè)備維修成本。
托克遜能化熱電廠技術(shù)員陳樓說:“我們通過建立完善的修舊利廢、節(jié)能降耗管理和激勵(lì)機(jī)制,培養(yǎng)全員節(jié)能降耗意識(shí),讓節(jié)能降耗體現(xiàn)在每個(gè)人的工作當(dāng)中,體現(xiàn)在實(shí)際行動(dòng)當(dāng)中?!?/span>
下一步,托克遜能化熱電廠將堅(jiān)持做好員工“三個(gè)帶頭”的管理理念,以“價(jià)值創(chuàng)造”為導(dǎo)向,持續(xù)深挖降本潛力、提升增效能力,緊盯生產(chǎn)管控和提質(zhì)增效目標(biāo),讓降本增效的思想內(nèi)化于心、外顯于行,讓降本增效工作成為托克遜能化長(zhǎng)久發(fā)展和壯大的穩(wěn)固基石。