企業(yè)動(dòng)態(tài)
托克遜能化電石爐自動(dòng)上料技術(shù)創(chuàng)新取得突破 助推電石生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化提升工作再上新臺階
發(fā)布時(shí)間:2022-05-12
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? ? “電石爐自動(dòng)上料系統(tǒng)改造后,原來需要人一直盯著配料的模式已不復(fù)存在,配比也比以前準(zhǔn)確多了……”在新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司電石廠電石三車間13#、14#電石爐中控室,電石三車間技術(shù)員付志強(qiáng)繪聲繪色地介紹著技改后的電石爐自動(dòng)上料系統(tǒng)工作原理,話語中盡是自信。
? ? 據(jù)了解,電石生產(chǎn)是PVC行業(yè)前端重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)之一,由于反應(yīng)過程是固態(tài)化學(xué)反應(yīng),石灰、焦蘭炭等原材料質(zhì)量波動(dòng)對電石主反應(yīng)造成較大影響。目前,行業(yè)內(nèi)無成熟可行的自動(dòng)化上料技術(shù),電石反應(yīng)上料、配料、加料均為人工觀察操作的間歇式加料,在配比的掌握上對操作人員技能水平和責(zé)任心依賴極大,稍有不慎會造成爐況波動(dòng)和料倉缺料,影響到安全生產(chǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行。
? ? 為解決這一行業(yè)難題,托克遜能化電石廠緊緊圍繞公司黨委關(guān)于全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的工作部署要求,于2021年初成立專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)小組,通過相關(guān)技術(shù)人員不斷的鉆研和多次技改嘗試,歷時(shí)11個(gè)月時(shí)間,先后解決了求料信號甄別和優(yōu)先級別區(qū)分、動(dòng)態(tài)基準(zhǔn)計(jì)量程序的設(shè)計(jì)、分料程序設(shè)計(jì)、料位區(qū)間保證設(shè)計(jì)、聯(lián)鎖啟停邏輯等一系列技術(shù)難題。2021年12月,電石廠在電石三車間13#、14#爐最后一次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了細(xì)節(jié)優(yōu)化,成功突破電石爐自動(dòng)化精準(zhǔn)供料難題,為電石生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化整合創(chuàng)造可行條件。
? ? “通過連續(xù)5個(gè)月的無人干涉化運(yùn)行,測得該系統(tǒng)每12小時(shí)自動(dòng)配料的平均配比與設(shè)定配比偏差僅在±1kg,遠(yuǎn)低于人工加料偏差,穩(wěn)定的配比帶來了電石爐的安全穩(wěn)定生產(chǎn),完全替代人工料倉巡檢、皮帶混料巡檢、配料、卸料、配比計(jì)算設(shè)定等上料系統(tǒng)操作,取得了電石爐上料自動(dòng)化、智能化技改工作的重大突破?!必?fù)責(zé)此項(xiàng)技改工作的托克遜能化副高級工程師、電石廠副廠長胡文軍介紹說,“目前,電石三車間作為電石爐自動(dòng)上料技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)車間,13#、14#爐已成功完成改造,效果良好,其余電石爐改造工作正在有序推進(jìn)。”
? ? 筆者從電石廠生產(chǎn)技術(shù)處獲悉,電石爐自動(dòng)上料技術(shù)開發(fā),將實(shí)現(xiàn)電石爐料倉求料自動(dòng)識別、精準(zhǔn)配料,不僅可以確保安全生產(chǎn)工作的平穩(wěn)高效進(jìn)行,還可以實(shí)現(xiàn)崗位人員優(yōu)化,徹底避免因人員誤操作而導(dǎo)致的事故及設(shè)備損壞,此項(xiàng)技術(shù)在電石廠全面推廣完成之后,預(yù)計(jì)每年將節(jié)約生產(chǎn)成本260余萬元。
? ? “自動(dòng)上料沒有改造以前,為保證配比準(zhǔn)確性,我每天要不停的計(jì)算配比、配料、卸料、伸刮板操作將近600多次,稍有大意可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤和加錯(cuò)料,對爐況影響很大,現(xiàn)在自動(dòng)化上料實(shí)現(xiàn)后,我只需要在配電的同時(shí)監(jiān)視有無異常報(bào)警就可以,不用反復(fù)進(jìn)行設(shè)定調(diào)整了。”談及自動(dòng)上料技術(shù)創(chuàng)新帶來的變化時(shí),電石三車間配電工楊金鳳說。
? ? 近年來,托克遜能化電石廠緊緊圍繞公司黨委關(guān)于積極探索“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”的科技創(chuàng)新發(fā)展理念,堅(jiān)持科學(xué)安全環(huán)保發(fā)展,通過裝置、人員優(yōu)化、技術(shù)改造等措施,解決生產(chǎn)裝置瓶頸問題,提高本質(zhì)化安全水平,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度,不斷探索電石安全生產(chǎn)和自動(dòng)化提升之路,持續(xù)開展自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的科技創(chuàng)新攻關(guān)工作,加快了創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化,讓科技創(chuàng)新成果變成新的利潤增長點(diǎn),為公司高質(zhì)量發(fā)展鞏固基礎(chǔ)。
? ? 為解決這一行業(yè)難題,托克遜能化電石廠緊緊圍繞公司黨委關(guān)于全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的工作部署要求,于2021年初成立專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)小組,通過相關(guān)技術(shù)人員不斷的鉆研和多次技改嘗試,歷時(shí)11個(gè)月時(shí)間,先后解決了求料信號甄別和優(yōu)先級別區(qū)分、動(dòng)態(tài)基準(zhǔn)計(jì)量程序的設(shè)計(jì)、分料程序設(shè)計(jì)、料位區(qū)間保證設(shè)計(jì)、聯(lián)鎖啟停邏輯等一系列技術(shù)難題。2021年12月,電石廠在電石三車間13#、14#爐最后一次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了細(xì)節(jié)優(yōu)化,成功突破電石爐自動(dòng)化精準(zhǔn)供料難題,為電石生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化整合創(chuàng)造可行條件。
? ? “通過連續(xù)5個(gè)月的無人干涉化運(yùn)行,測得該系統(tǒng)每12小時(shí)自動(dòng)配料的平均配比與設(shè)定配比偏差僅在±1kg,遠(yuǎn)低于人工加料偏差,穩(wěn)定的配比帶來了電石爐的安全穩(wěn)定生產(chǎn),完全替代人工料倉巡檢、皮帶混料巡檢、配料、卸料、配比計(jì)算設(shè)定等上料系統(tǒng)操作,取得了電石爐上料自動(dòng)化、智能化技改工作的重大突破?!必?fù)責(zé)此項(xiàng)技改工作的托克遜能化副高級工程師、電石廠副廠長胡文軍介紹說,“目前,電石三車間作為電石爐自動(dòng)上料技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)車間,13#、14#爐已成功完成改造,效果良好,其余電石爐改造工作正在有序推進(jìn)。”
? ? 筆者從電石廠生產(chǎn)技術(shù)處獲悉,電石爐自動(dòng)上料技術(shù)開發(fā),將實(shí)現(xiàn)電石爐料倉求料自動(dòng)識別、精準(zhǔn)配料,不僅可以確保安全生產(chǎn)工作的平穩(wěn)高效進(jìn)行,還可以實(shí)現(xiàn)崗位人員優(yōu)化,徹底避免因人員誤操作而導(dǎo)致的事故及設(shè)備損壞,此項(xiàng)技術(shù)在電石廠全面推廣完成之后,預(yù)計(jì)每年將節(jié)約生產(chǎn)成本260余萬元。
? ? “自動(dòng)上料沒有改造以前,為保證配比準(zhǔn)確性,我每天要不停的計(jì)算配比、配料、卸料、伸刮板操作將近600多次,稍有大意可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤和加錯(cuò)料,對爐況影響很大,現(xiàn)在自動(dòng)化上料實(shí)現(xiàn)后,我只需要在配電的同時(shí)監(jiān)視有無異常報(bào)警就可以,不用反復(fù)進(jìn)行設(shè)定調(diào)整了。”談及自動(dòng)上料技術(shù)創(chuàng)新帶來的變化時(shí),電石三車間配電工楊金鳳說。
? ? 近年來,托克遜能化電石廠緊緊圍繞公司黨委關(guān)于積極探索“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”的科技創(chuàng)新發(fā)展理念,堅(jiān)持科學(xué)安全環(huán)保發(fā)展,通過裝置、人員優(yōu)化、技術(shù)改造等措施,解決生產(chǎn)裝置瓶頸問題,提高本質(zhì)化安全水平,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度,不斷探索電石安全生產(chǎn)和自動(dòng)化提升之路,持續(xù)開展自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的科技創(chuàng)新攻關(guān)工作,加快了創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化,讓科技創(chuàng)新成果變成新的利潤增長點(diǎn),為公司高質(zhì)量發(fā)展鞏固基礎(chǔ)。